胡軍,氨綸公司生產(chǎn)三部紡絲助理,1992年進入氨綸公司,至今已有20多個年頭。2015年,榮獲集團“奧神之星”、“市勞動模范工作者”、集團“模范示范崗”稱號,所在班組被評為公司“年度優(yōu)秀班組”。 胡軍在進入氨綸公司后,就一直在紡絲生產(chǎn)一線,工作看似簡單,只有更換、清洗和投位幾個環(huán)節(jié),可一旦出了問題往往會給公司的正常生產(chǎn)帶來不利影響。去年,六期組件更換投位后,紡絲就變得十分不穩(wěn)定,滴原液、并掛絲等異常情況時有發(fā)生,紡絲質(zhì)量也隨之嚴重下滑,平均每天要產(chǎn)生散廢絲200多公斤。為了扭轉(zhuǎn)這種局面,在公司領導的指導下,胡軍和三部組件所有員工開始努力尋找解決方案。 通過幾天的實驗,他們發(fā)現(xiàn)組件投位后放流的環(huán)節(jié)出了問題,找到原因后,胡軍和大家一起尋求解決辦法,先后實驗了傾斜放流、倒置放流等各種方式,卻始終難以達到理想的效果。一個多月過去了,異?,F(xiàn)象依舊沒有什么實質(zhì)性的改善。實驗的屢次失敗讓他倍受打擊,也感到迷茫,心里悄悄打起了退堂鼓:該試的方法都已經(jīng)試過了,真的想不出什么好辦法了。 正當胡軍準備放棄的時候,公司領導給予了他很大鼓勵。再想到廢絲是因為組件放流工作不到位造成的,胡軍就覺得非常羞愧。于是,他立刻調(diào)整心態(tài),繼續(xù)耐心地和大家一起做實驗,不斷地開會討論,不斷地總結(jié)研究。終于,功夫不負有心人,經(jīng)過不斷的摸索,他們慢慢發(fā)現(xiàn)只要放流的時候稍微停一會兒,讓空氣泡充分溶解在原液里,然后再放流就可以順利地將空氣排出來,有效避免異?,F(xiàn)象發(fā)生。 分段放流的方法推廣后,生產(chǎn)原料消耗明顯減少,紡絲續(xù)紡后機器操作性能穩(wěn)定性大幅提高,滴原液、并掛絲等異常情況減少了80%,紡絲中散廢絲數(shù)量大幅減少。 分段放流的問題解決沒多久,胡軍又對放流過程中形成的廢液打起了“主意”。因為這些廢液不僅不能使用,而且每噸還要花4千多元請外面的環(huán)保公司專門處理。要是有什么辦法能夠回收使用,是不是能夠變廢為寶呢?帶著這樣的疑問,他開始尋找回收廢液再利用的辦法。這個問題在那段時間里一直在腦海里不斷縈繞,他根據(jù)這兩種廢液的相關數(shù)據(jù),和同事們按照1:1的比例,倒入小型紡絲專用設備進行循環(huán)混合一段時間后再紡絲,一開始的效果也不好,但是幾次調(diào)整后驚喜就發(fā)生了,混合形成的新原液不僅能紡絲,而且紡絲的質(zhì)量也遠遠超出了預期?,F(xiàn)在,用這兩種廢液為原料紡出來的絲每噸可賣到1萬元左右,又能回收廢液中的溶劑,完全實現(xiàn)了當初變廢為寶的想法。 組件工作環(huán)境在夏季屬于高溫作業(yè),氣溫高時,現(xiàn)場環(huán)境溫度可達50度以上,很多人都不愿干這項工作。在工作遇到瓶頸,無法進展時,胡軍也想過掉頭轉(zhuǎn)身,想換個工種。但是,轉(zhuǎn)念又一想,每一個崗位都是企業(yè)的一部分,都需要有人去干,缺少一個崗位,正常生產(chǎn)將無法進行。最后,還是堅持了下來,而且在這崗位上一干就是18年。 2013年下半年,組件投位后經(jīng)常會出現(xiàn)紡絲大面積操作性能不穩(wěn)定現(xiàn)象,嚴重影響了產(chǎn)能和一等品率。“性能怎么突然就不穩(wěn)定了?一定是在什么細節(jié)問題上出了差錯!”胡軍暗暗排查組件的每一個環(huán)節(jié),在得到部門領導的技術支持后,一一排除了問題存在的各種可能,判斷應該是組件的新濾網(wǎng)出現(xiàn)了問題。原來,公司新購置濾網(wǎng)的內(nèi)金屬支撐網(wǎng)與常用原液的匹配失調(diào),在使用過程中經(jīng)常變形,引起原液吐出量變小,最終導致異常增多。通過與供應商協(xié)調(diào)改進濾網(wǎng),異常問題就基本消失了。 對待本職工作,應常懷敬畏之心,專心、守職、盡責,干一行、愛一行、鉆一行,盡力竭力、全身心地投入?;鶎拥墓ぷ鲘徫黄降胀?,工作紛繁瑣碎,崗位雖小,但同樣肩負著責任,平凡的崗位要拒絕平淡,告別無為。 對于未來,胡軍將一如既往地懷著一顆感恩的心,認真做好自己的本職工作,爭取帶領生產(chǎn)三部組件班為公司和集團的發(fā)展作出更多的貢獻。